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伴隨著機器的轟鳴聲,煙片靜靜地在皮帶輸送機上“走”著,站在一旁的小鋪手緊盯著設備。突然,一陣“嗦嗦”聲響起,一堆混有雜物的物料順著管道被送進了分揀桶。“哼,有我在,你們這些‘李鬼’休想逃!”小鋪手瞪著大眼睛說道。
“小捕手”全稱煙葉雜物檢測剔除裝置,該裝置主要應用機器視覺、深度學習等新技術,具有自動攤勻、跟蹤檢測、聯動報警、真空剔除、自適應學習等多項功能,處置系統自動化程度較高。
圖為煙葉雜物檢測剔除裝置視覺識別區。
長期以來,降低煙葉煙絲雜物是制絲生產過程中的行業共性問題,其中“除雜率”與產品質量牢牢掛鉤。“我的那些‘前輩’們,普遍個頭太大,不易布置,且性能較單一,依靠人工監管方式也難以滿足工藝需求,改造迫在眉睫。”回想當初車間面臨的難題,小捕手頓感唏噓。
2022年1月,湖南中煙工業有限責任公司零陵卷煙廠組建制絲“智造”QC小組,在立項、實施、驗收、評價等環節,同步建立項目臺賬,大家決心要啃一啃制絲雜物防控剔除難這塊“硬骨頭”。
圖為煙葉雜物檢測剔除裝置雜物剔除區。
“技術人員統計了幾百個生產數據,并對除雜系統組件進行相關性分析,決定以設備向模塊化、輕量化、智能化為方向開展研究。”小捕手看著項目清單說。
攻關小組通過查新、借鑒行業前沿技術,針對制絲生產線安裝布置的特異性,對“小捕手”采用外掛嵌入式設計,當攤薄后物料進入識別區域時,設置4臺高分辨率工業相機進行連續拍攝,并利用AI視覺識別原理,將圖像傳輸至算法平臺進行快速甄別,若發現雜物,立即發出聲光報警,再由算法平臺發送雜物坐標至執行“觸手”,然后采用真空抽吸方式準確剔除雜物,最后在GUI進行人機交互確認,切實保證物料的純凈度。
據統計,自2022年8月投入使用以來,該廠制絲環節切絲工序后發現雜物次數由改進前7.5次/月下降至改進后2次/月,同比下降50%以上,制絲過程雜物質量風險得到有效控制。同時,按切絲工序節約6名(2名/每班)勞務用工人員(監控、選雜),勞務用工人員工資為每人180元/班,年度工作日220天測算,全年節約人工成本237600元,進一步減少了人力、物力投入。
“因為我的‘快、精、準’,以我為主的《煙葉雜物檢測剔除裝置的研制》在湖南省第四屆質量創新成果大賽上榮獲一等獎!”小捕手得意地擺了擺手。(劉力)
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