這里的58名技術骨干受到嘉獎(主題)
“技術攻關、創新創造,是提升工廠綜合競爭力,推動企業不斷走向強盛的動力源泉。”近日,吉林石化公司有機合成廠對58名技術骨干進行嘉獎,對他們在各項攻關活動中的突出表現予以充分肯定。這也進一步激發出全體員工奮勇攻關、再立新功的斗志。
據了解,該廠立足裝置運行實際,持續推進生產瓶頸攻關、產品質量攻關、新產品研發攻關等,崗位員工踴躍參與,積極奉獻智慧和力量,為企業高質量發展注入了源源不絕新動能。
(資料圖片僅供參考)
“移植”J-2070
“這是我們公司自主研發的乙丙橡膠,主要用于汽車輪胎胎側和內胎等領域,面對的都是國內頂級輪胎生產廠家。”在乙丙橡膠車間,望著一箱箱J-2070牌號產品,車間主任趙陽腦海中不禁浮現出“移植J-2070”的一幕幕。
以前,J-2070牌號一直出自乙丙橡膠A裝置,去年因A裝置要生產其他牌號產品,工廠決定將J-2070移至C裝置生產。車間迅速成立攻關小組,連續一周利用下班時間琢磨分析J-2070牌號特性,對照A裝置工藝參數和C裝置工藝特點,詳細分析各單元的控制難點,明確指標優化范圍。攻關小組還總結出23項可能出現的問題,反復梳理,逐一提出解決方案。
連續5天,攻關小組成員盯守在現場,一道道操作調整命令接力下達。漸漸地,各項技術指標均控制在了±1范圍以內,運行負荷由計劃排產的2.5噸/小時,提高到2.7噸/小時,產品質量也完全達到了A裝置原有水平。
“J-2070的成功‘移植’,為A、C裝置分別高負荷生產不同創效產品奠定了堅實基礎。”趙陽告訴記者,目前,乙丙橡膠產品日產量、裝置平穩率、能物耗等多項指標創歷史最好水平。
首次“低溫”開車
“乙烯裝置冬天開車?這可從來沒有過啊!” 剛剛過去的這個冬季,在乙烯動力聯合車間,中部乙烯裝置的重新開車,可謂是員工們最關注的一場硬仗。
這次開車是該裝置歷史上首次冬季低溫冷態開車。 其中,急冷水系統是裝置熱平衡、水平衡的關鍵系統,取熱用戶較多,操作條件苛刻,特別是室外低溫,導致循環水溫度甚至達不到20攝氏度的最低開車條件。
“怎么辦?這塊硬骨頭要是啃不下來,裝置就無法開車!” 車間副主任周磊牽頭成立攻關小組,以急冷水各用戶14個換熱器出口溫度為基礎數據,冒著低溫連續測溫96次。測溫時,周磊的目光聚焦在一臺急冷油換熱器上,“可以通過降低急冷油溫度來提高急冷水的溫度”。
周磊開始對油水系統熱平衡進行反復取值計算,反復推演,最后得出結論:提高急冷油與急冷水的熱交換能力,通過精密的調整和控制,可以有效提高急冷水溫度!經過攻關組討論和工廠研究,這一方案可行。
最終,這個方法使急冷水溫度提高了3.5攝氏度,達到了裝置開車要求,全系統一次開車成功,所有產品均合格產出,開創了裝置冬季開車的歷史先河。
橡膠基地人心齊
“V-606攪拌槳出現故障!” 不久前的一個夜晚,丁苯橡膠車間副主任潘文華接到當班值班長的緊急電話,他火速趕往現場。“幸好這次發現及時,攪拌槳在故障初期。”抵達現場后,潘文華立即組織班組人員用鐵棒輔助攪拌,把物料從罐內一邊加水一邊沖了出來。
這是丁苯橡膠車間質量整頓提升攻關的一個縮影。為讓丁苯橡膠產品質量“更上一層樓”,這個車間發動全體員工開展質量攻關競賽,車間黨支部為此專門成立攻關小組,組員每天輪流盯守在現場,以便第一時間發現和處理問題。
車間主任杜軍告訴記者,自質量攻關競賽開展以來,大家先后自查整改問題100余個,使落地膠基本消除,濕斑膠、雜質膠、金屬膠數量同比下降20%。
據了解,吉林石化有機合成廠還將新產品攻關列為黨建項目,由骨干黨員組成攻關團隊,去年生產的J-0010、X-0150等13個牌號乙丙橡膠超6萬噸,產品日產量、裝置平穩率、能物耗等多項指標創歷史最好水平。
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