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【追夢·一線職工風采錄】

“操作平穩率關乎生產安全、質量、消耗和廢次品率,這些指標又直接關系到裝置產量及創效能力,如何將它們優化到極致?”這是安明東每天都在思考的問題。

趙春青 繪

80后安明東是吉林石化染料廠苯酚車間主任,2020年初,面對企業提質增效壓力,時任車間副主任的他,立下生產優化“軍令狀”。

2021年,安明東把“挑剔”的目光投向了苯酚裝置的“雙伴熱”。苯酚常溫下為固體,結晶點是40.8攝氏度,為防止結晶,即使在夏季,也保持“雙伴熱”蒸汽保溫,導致蒸汽消耗較大。

“苯酚采出溫度在60多攝氏度,夏季氣溫高,用一套伴熱也不會結晶。如果停用一套伴熱系統,一個夏天就可以節約蒸汽8000多噸,降低費用170多萬元。”安明東算了這樣一筆賬。

當他提出“雙伴熱改單伴熱”建議時,工友們又發現了一些操作難題,“好幾百根伴熱管線,具體停哪根,可不好找”“萬一沒改好,苯酚結晶堵管還要再通管,費力不討好”……

安明東沒有放棄。2021年4月,“雙伴熱”改“單伴熱”施工提上日程。那段春寒料峭的日子里,安明東天天扎在裝置區,樓上樓下來回跑,帶領員工將二樓以下物料管線上附著的30根伴熱管進行間隔關停。

小試牛刀后,效果不錯,不僅生產正常,而且蒸汽用量每小時下降了0.5噸,大家都有了信心。緊接著,安明東開始組織對28根雙伴熱管進行間隔關停。第3輪調整時再次關停了52根雙伴熱管線。

整體改造完成后,蒸汽用量每小時減少2噸以上,一個夏天可節約蒸汽用量8640噸。

標簽: 效果不錯 蒸汽消耗 操作平穩