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工人日報-中工網記者 彭冰 通訊員 徐陽
進入伏天后,各地開啟“炙烤模式”。吉林石化有機合成廠乙丙橡膠裝置克服夏季高負荷生產瓶頸,抓住二元膠市場有利時機合理優化排產,提高生產負荷0.2t/h,預計整個夏季增產J-0010牌號乙丙橡膠400噸,增效500萬元。
“這得益于我們從2021年開始,積極研究攻克冰機運行難題,實現雙臺冰機保持良好狀態“雙運行”,為乙丙橡膠高負荷生產創造了必要條件。”該廠副廠長李紅軍說。
據了解,生產J-0010牌號乙丙橡膠產品與其它牌號相比需要高冷量。一直以來,乙丙橡膠裝置采用一臺冰機單獨運行的方式,操作上較容易,卻制約了裝置生產穩定運行和夏季高負荷運行。“如果能修復1#冰機,既能作為備機保運,又可與3#冰機同時使用,高溫天氣也能實現裝置穩產高產。”在每周必開的乙丙橡膠攻關會上,李紅軍的想法受到攻關組高度重視,并將其作為重點瓶頸問題,著力深“查”、細“研”、根“除”。
攻關組一邊對1#冰機的實際情況進行系統性排查,一邊與設備廠家多次視頻交流,發現冰機油路故障、油冷器泄漏、電機振動大、回油系統優化等問題16項。在裝置停車檢修期間,攻關組組織檢修人員對油冷器進行更新,并在各專業協同配合下,先后解決了系統中氨和油液位調整、自控系統及報警參數設定、邏輯控制優化等問題。在與儀表、電氣、廠家進行多次反復“會診”分析和調試后,于2021年底實現1#冰機試運正常。
與此同時,乙丙橡膠車間班子共同學習控制系統知識,并由車間主管主任帶隊開展人員操作培訓,采取“定人、定時、定目標”的方式抓實培訓效果,利用現場仿真模擬的形式強化實際操作,先后對冰機崗位進行3輪全員培訓,使崗位員工能夠熟練操作,保證雙臺冰機“雙運行”系統穩定。
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