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原標題:小改造帶來大效益

工人日報-中工網記者 彭冰 柳姍姍 通訊員 李玲月

7月25日,記者從吉林石化合成樹脂廠獲悉,今年,該廠職工通過對第三ABS裝置混煉單元擠出機減速箱輸出軸油封進行改造,極大縮短了擠出機更換油封的時間,每臺擠出機多創效近70萬元。

“擠出機減速箱潤滑油系統輸出軸部位的油封為橡膠材質,老化或磨損時減速箱就會漏油,需要定期更換。每次更換油封,需要對外協調機電儀相關專業人員進行配合,拆除電加熱、溫控等設備,還要進行螺桿拆裝、清理、設備恢復、升降溫等數道工序,不僅費時費力,而且影響生產。” 第三ABS車間設備副主任尹石莊告訴記者,這件事始終困擾著企業。

一天,尹石莊巡檢到擠出機平臺附近,突然想到一個辦法——將原來的油封換成剖分式油封,這樣就可以在不拆卸設備的情況下,將油封套進輸出軸。他隨即找來相關技術人員一起探討,得到大家一致認可。

今年3月,第三ABS裝置3混煉單元E線擠出機減速箱輸出軸油封磨損漏油,尹石莊和同事姜陽、侯松巖一起將磨損的油封取下,換成剖分式油封。可經過一段時間試運行后,發現由于輸出軸一直在轉動,剖分油封會沿著軸向移動而失效。

“如果有一個定位器,將油封固定住,問題就解決了。” 尹石莊尋思著。但短時間內到哪兒去找合適的定位器呢?

“沒有,我就自己做一個!”尹石莊來到現場,測量輸出軸部位的詳細數據,然后找來管箍、舊油封、膠皮等材料,自己動手制作了一個定位器。安上后不久,油封又移動了位置。他不斷對定位器進行改良,終于將剖分油封固定住。

“在3混煉單元E線的改造試驗非常成功,原來更換油封需要3個專業20多人8個小時的工作量,改造后只需兩三個人,20分鐘就能完成,還避免了在拆卸過程中造成螺桿等關鍵部件損壞。遇到其它擠出機減速箱油封更換的時候,也可以應用這個小改造!”第三ABS車間主任謝洪濤說。

據介紹,擠出機減速箱輸出軸油封改造4個月以來,設備運行安全平穩,年節省檢維修費用30余萬元,多產ABS產品近200噸,累計創效300余萬元。


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