“王工,改用螺桿泵后,飽和鹽水卸車車輛油耗低了,卸車效率也提升不少。”2月7日,在中國石油冀東油田油氣集輸公司高尚堡聯合站現場,一名罐車司機高興地對工程師王慶說。

自2021年初開始,冀東油田瑞豐化工公司化工廠積極響應降本創效號召,利用自有罐車主動承擔起配液站至高一聯飽和鹽水運送任務,根據生產情況,每天需運送2至3車飽和鹽水,由于材料粘度較大,常伴有晶體析出,加上車載泵構造問題,造成飽和鹽水卸車效率低且泵塑料葉輪易損壞。

啟動卸液裝置

時間久了,修泵、換泵、修車成了家常便飯,每次維修至少需要5天,但飽和鹽水拉運不能停,在此期間,化工廠只能報外委車輛,耽誤時間不說,成本費用也一下子上來了。王慶看在眼里,急在心里,他暗自下定決心要從根本上解決這個問題。

王慶利用化工廠創新工作室平臺,和大家商討對策、制定方案、論證可行性和經濟性,最終確定用電驅螺桿泵和噸桶替換車載泵進行飽和鹽水卸車。該項工藝改進后,一車飽和鹽水卸車只需要20分鐘左右,比之前的時間縮短了近一半,通過尾管自流卸車既降低了燃油消耗,省去司機上罐操作的步驟,大大降低了員工勞動強度和安全風險,也節約了車泵維修費用和修車期間外委車輛拉運的高額成本支出。(中國石油冀東油田 閆永強)

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